超細(xì)三氧化二銻出產(chǎn)率的改進措施
發(fā)布時間:2018-09-20
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超細(xì)三氧化二銻被應(yīng)用在化工行業(yè)的很多地方,而超細(xì)三氧化二銻是最早的阻燃劑,它的應(yīng)用讓很多地方都免除了火的影響。現(xiàn)在的市場上對它們的需求都是很大的。很多的廠家為了增加它的出產(chǎn)率,都在進行其生產(chǎn)的改進。
通過分析可知,超細(xì)三氧化二銻產(chǎn)出率低的主要原因是原料問題,為此工廠對原料優(yōu)、劣合理搭配中的工藝參數(shù)進行了相應(yīng)的調(diào)整。
二、調(diào)整溢流口高度
焙砂溢流口的高度是否合理,不但影響焙砂質(zhì)量。而且也影響超細(xì)三氧化二銻的產(chǎn)出率。經(jīng)過認(rèn)真分析和對比,工廠一周內(nèi)對焙砂溢流口高度進行了三次調(diào)整。第一次將溢流口高度從80cm提高到85cm,風(fēng)壓風(fēng)量不變,但效果不明顯;第二次將溢流口高度從85cm調(diào)高到90cm,此時爐底壓力過大,爐內(nèi)物料沸騰不好,跳動節(jié)奏不佳,有死爐的跡象;第三次再將溢流口高度調(diào)到88cm,經(jīng)過72h不間斷觀察和測定,爐內(nèi)物料沸騰狀況良好,爐子運行穩(wěn)定。精礦焙燒充分,銻硫化物可充分氧化揮發(fā)。
三、實施效果
半年時間,對原料合理搭配,在外購雜礦占50%,原料含銻僅31%、鉛16%的情況下,沸騰焙燒爐直接生產(chǎn)要求的超細(xì)三氧化二銻的產(chǎn)出率達到了35%,開爐周期從過去的8~15d延長到30d以上,實現(xiàn)了節(jié)能減耗,降低了生產(chǎn)成本,增加了企業(yè)效益。實踐表明,通過解決工藝上的不足,提高技術(shù)操作及現(xiàn)場管理水平,用沸騰爐處理脆硫銻鉛精礦和其它復(fù)雜的硫化銻精礦,能夠產(chǎn)出符合要求的超細(xì)三氧化二銻。經(jīng)財務(wù)部門考核,僅沸騰爐超細(xì)三氧化二銻產(chǎn)出率的提高,半年時間企業(yè)就多創(chuàng)造經(jīng)濟效益150多萬元,同時減少了煤、焦、電消耗。按照該公司目前年產(chǎn)99.65%牌銻錠4000t計算,每年可節(jié)煤500t以上。節(jié)電200000kWh以上。提高冶煉回收率1.5~2個百分點。
四、改進操作和管理
經(jīng)過研究、試驗和整改,優(yōu)化了爐前操作制度和管理方法:
(1)沸騰爐每2h排一次爐底底料,杜絕爐內(nèi)存在大顆粒物料產(chǎn)生爐結(jié)。
(2)根據(jù)原料品位,在其中配人6%~9%的石粉,以利提高物料熔點,從而解決爐內(nèi)掛料。
(3)加強爐前操作,保持布袋通風(fēng)良好,經(jīng)常觀察爐內(nèi)物料情況,控制風(fēng)壓、風(fēng)量、爐溫在正常范圍內(nèi)。
(4)堅持三班巡查的管理制度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,重大問題及時匯報解決。
以上就是超細(xì)三氧化二銻的出產(chǎn)率的改進方式,很多廠家的生產(chǎn)率不是很高,就是存在了很多的問題,這樣我們的效率就會非常差,我們在生產(chǎn)的時候就需要像上述一樣改進。
湖南興星銻業(yè)有限公司是以三氧化二銻系列阻燃材料為主的專業(yè)廠家,公司的名下有長沙縣三星銻品廠。本廠產(chǎn)品有銻錠、環(huán)保型超細(xì)三氧化二銻、催化型超細(xì)三氧化二銻、阻燃型超細(xì)三氧化二銻、玻璃澄清劑等,產(chǎn)品直銷我國各地,出口美洲、日本、西歐及東南亞等十幾個地區(qū)。
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